工厂现场生产4米龙门,控制系统西门子ONE,根据客户要求采用龙门同步;测试中发现龙门轴在同步运行时出现位置偏差,导致机床无法正常工作,且系统报出“未对准报警”(Error: sync_alarm);

备注:该设备非分享描述机型,因客户要求设备结构涉密!
解决过程:
检查系统状态;首先查看系统状态,确认龙门轴的引导轴和跟随轴是否已正确启用且处于“就绪”状态。通过“GantryAxisControl”函数块的“ready”状态确认,发现“ready”状态未置位。检查“GantryAxisData”全局数据块中的“synchronized”状态,发现该状态也未置位,说明龙门轴未成功同步。
检查同步参数:查看“GantryAxisData”全局数据块中的同步参数设置,包括“maxSyncWindow”(最大同步窗口)和“syncVel”(同步速度)等参数。发现“maxSyncWindow”设置值较小,可能无法满足实际同步需求。将“maxSyncWindow”参数值适当增大,以确保引导轴和跟随轴在同步过程中有足够的容错范围。
检查机械连接:对龙门轴的机械连接进行检查,确认引导轴和跟随轴之间的机械耦合是否正常。检查发现机械连接存在松动现象,导致同步过程中位置偏差。对机械连接进行紧固处理,确保引导轴和跟随轴之间的机械耦合紧密。
重新执行同步操作:在完成参数调整和机械检查后,通过“GantryAxisControl”函数块的“syncExecute”命令重新执行同步操作。观察同步过程,发现引导轴和跟随轴能够成功同步,且“synchronized”状态置位。
测试运行:同步成功后,对龙门轴进行点动和程序运行测试。在点动模式下,根据“jogMode”参数设置,分别测试整个龙门组和单个轴的点动功能,确认运行正常。运行加工程序,观察龙门轴在加工过程中的同步情况,未再出现位置偏差。
故障解决结果:
通过调整同步参数、检查并紧固机械连接,并重新执行同步操作后,成功解决了龙门轴同步运行时出现的位置偏差问题,机床恢复正常工作。
总结与建议:
在使用西门子ONE数控系统进行五轴龙门调试时,需重点关注同步参数的设置,确保其符合实际运行需求。
定期检查机械连接的紧固情况,避免因机械松动导致的同步问题。
遇到同步故障时,可通过查看系统状态和参数设置,逐步排查问题,必要时可参考系统提供的错误代码和诊断信息进行针对性解决。