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我是实时监测伺服反馈力矩,比如力矩超过50%后,立即停止运动。实际使用过程中发现力矩反馈值波动较大,空载时也有较大波动。这样就容易造成误动作或步动作。那么这个力矩反馈如何滤波一下呢?即不能太失真,又能反馈真实值呢?
请教个问题,西门子840d,我们做了一套控制系统,去控制机床进给的倍率,现在发现下来只能通过机床倍率旋钮刻度来调整,不能做到线性调整,比如机床面板100% 105%110%这些档位,我只能把对应档位写 进去,不能100101102这)样线性调整,各位有办法吗?
伺服驱动器输入是交流1AC220C/3AC380V,输出到伺服电机上是什么电压?1,单相AC220V,经过整流到DC310V,再逆变到电机侧,到伺服电机侧就是三相可变频率和幅值的交流电了吗?2,如果我的供电是DC270V,输出到电机侧的最高电压幅值是不是就低于单相AC220V供电。
1.请问一下中压传动柜运行中掉电了,想检查一下,需不需要合上接地刀闸?不合接地刀闸直接开柜门有没有危险?特别是装相模块的电气柜。合上之后会有什么后果?2.装相模块的电气柜里面的GSV电源模块老是坏,而且连接这个电气柜的变压器电缆皮老是被击穿,这里面有没有什么联系?谢谢
有谁使用G120C做过升降驱动用的,调试向导里应用等级设置为专家级时,需要注意哪些参数,电机电机参数外,其他参数需要更改吗?比如P1475,P1610,P1470,P1472等,我变频器调试向导里参数设置完之后就激活调试面板,然后自动学习。学习完之后我更改了P1475参数,改为参数P2930控制,2930我设置为80NM,因为电机的额定转矩是119NM。其他参数我没有改,在调试面板上上升下降时,发现启动时有下溜现象,就更改了P1470,也就是P增益,但是改过了之后电机在PLC实际控制时上升下降有抖动,感觉刚性太硬,可能就是P增益调的太大导致的。所以我想问一下,有谁知道应该怎么设置能够让电机不下溜。这些图是我设置的参数。请大家帮我看看哪里设置的不对,还有我发现一个问题,就是变频器恢复出厂设置后,重新输入参数然后静态学习后,电机特性会一次不如一次,是不是哪里没有恢复长设置啊?
在用TIA SELECTION TOOL进行选型的时候,发现无法选择S120装置和1PH8电机之间的电机电缆,显示无电缆,并且也没有任何可供选择项。请问如何解决
你好,我想问问EPOS下V90伺服电机回零,在回零过程中,但回零尚未完成,我想让它停止,如何才能停下来?CancelTraversing和IntermediateStop管脚并不能让它停下来,麻烦可以解答一下我的疑问吗?谢谢。
1,伺服驱动器在那种情况下需要加外置制动电阻?2,有的已经有内置电阻了,还需要外置电阻吗?3,外置电阻阻值和功率如何估算呢?
比如S7-1200/1500带的运动轴,如何能实现数控系统里面的反向间隙补偿和螺距丝杆补偿呢?
Kepware通过符号寻址访问西门子PLC实例背景安徽某MES集成商承接当地一家新能源汽车企业的信息化建设项目。此项目中MES系统涉及到整车制造的全过程管理:包括零部件及成品车下线的品控管理、质量管理等。客户了解到在业主的生产车间产线统一规划使用德国西门子PLC作为控制单元,涉及到1200系列、1500系列两大产品,为方便统一管理数据,PLC程序使用优化块通过符号地址来进行编程。需求1. 通过符号寻址采集西门子PLC优化后的DB块数据2. PLC总数有120+,要支持所有PLC数据同时采集通讯3. 提供OPC接口供MES访问客户找到上海泗博自动化,寻求通过kepware软件,打通西门子PLC与MES的数据通信,快速、稳定的实现本次项目交付。行业制造业产品Siemens Plus驱动解决方案KEPServerEX,Siemens S7 Plus Ethernet驱动KEPServerEX的Siemens S7 Plus Ethernet Driver支持访问优化块进行数据通讯,并且支持自动标记生成,可以从PLC中自动创建标记,方便快速部署。部分配置截图创建通道时选择“Siemens S7...
有哪位大神提供一下西门子V90伺服软件,和固件刷机安装包,我的V90伺服报警风扇时间到
变频器控制电机时,若想增加接触器控制,是像上图一样把KM3加到变频器输出端和电机之间,还是把KM3增加在变频器输入端的电机保护开关的后面?此问题困扰很久,搜索了很多资料以及帖子,怎样回答的都有,请各位大神指正。
我有一台G120C PN变频器,采用PROFINET通讯控制,我设定了1080和1082,但是我看通讯过来的给定值没有按这个值来走,请教各位大神,这个PROFINET通讯控制的设定值是通过哪个参数来确定上下限的?
遇到的问题:G120C变频器,PN通讯控制三相异步电动机,在电机启动时经常会出现先短暂反转一下再朝正确方向运行。目前已经排除了不是机械负载原因(已经把电机脱离负载)检查了电机的接线都是正确且牢固的。那么在电机启动过程中经常会出现先短暂反转一下再朝正确的方向运行这一情况。能给说明一下原因嘛,诊断方法。使用万用表测量电机接线端UVW电压,当在启动过程中出现短暂反转情况下,与未出现反转时的电压不同。未出现反转时电压ac95v,出现反转时瞬时电压242v
西门子UC240E2-PN驱动器用端子启动用BOP-2调速参数怎么设置与接线呢?
G120变频器用于起重设备,下降时类似于失速,停车后会报警,有抱闸和制动电阻,要设置哪些参数改善这种状况?
西门子驱动对于BISSC编码器的通讯的相关参数及参数介绍。
最近调试了一个项目,项目使用了多个G120变频器,电机的功率不是很大,所以选择的G120功率单元也没有考虑很多,只是比电机大了两个功率等级。这里电机功率0.37KW,因此G120功率单元选了0.75KW。本来以为这个配置没有什么问题。但是就在我开始通电调试以后,正反转JOG电机没有什么问题,但是当我电机自动运行时,速度超过1000rpm,尤其是下降变频器就会频繁出现F7901报警。按照我以前的经验,这个应该是加减速时间设置有问题,需要适当加长时间。但是不管怎么修改时间参数,由原来的0.5秒修改到5.0秒,电机下降还是会出现F7901。这个时候已经不能再考虑修改加减速时间了,再加长时间,肯定对工况效率有影响。于是我上网查资料,发现西门子1847有个视频专门是讲F7901报错的,而且里面正好讲了提升设备的应用案例。视频链接https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17985/4983 对比视频中,我现场的G120变频器确实没有考虑制动电阻的问题,于是参考G120的制动电阻选型,我这边选择了370Ω,200W的制动电机。安装电阻以后,修改G120...
目前项目中有台设备通过两台V90伺服电机推拉一个小车,前进后退。不知如何使其同步运行。第一如果能通过FB284能使其同步,这样的话改动工作量就小。也节省了调试时间,但不知如何去设置这些参数。另一个就是通过工艺对象,使其设置为齿轮同步。这个只是以前做过测试,且两台电机之间没有钢性连接,但这次项目中是钢性连接,不知该注意哪些?
一、说起变频器前端为什么不推荐使用漏电保护器,这主要是有以下三个方面的原因:1、变频器里面的滤波电容导致的漏电流为了减小变频器谐波对外界的影响,让变频器能够承受来自电网的电压突变等方面的考量,变频器里面一般会安装有好几个比较大的滤波电容(电解电容)的,这会导致变频器的漏电流的产生。2、变频器整流及电源中的谐波变频器整流过程中,是会产生谐波,并注入电网的;同时,电网中因为有变频器、伺服驱动器、电焊机、UPS/EPS、中频炉、电解电镀设备、轧机、LED灯等等谐波源,这些设备也会在运行过程中产生谐波并注入电网的。当电源中的谐波电压或变频器运行过程中产生的谐波电压过高时,会导致变频器的漏电流明显增大(谐波电压频率与漏电流值成正比),也就会变频器上电瞬间,漏电保护器马上就会跳闸; 变频器电源侧的电流波形实测图3、变频器逆变谐波因为变频器输出的电压波形并非标准的正弦波,而是PWM波(方波),再加上变频器与电动机之间的连接线缆的分布参数,这些高频漏电流会从变频器电源侧的接地流入到变频器中,此时,就会漏电保护器动作。 ...
在Startdrive advance 软件用Traces轨迹监控编码器信号输出有没有受到干扰应该选择哪个参数监控?R46是不是只监视输出频率?或转速
V90伺服电机线,编码器线,抱闸线选型,最长型号20米,而且也没有拖链线的选择(三菱伺服有型号区分),电缆线需要走坦克链大家是如何处理的?在项目上稳定运行的,大家用过的最长的电缆是多长?
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