主轴定位后,按RESET键,取消能使,手动盘动主轴旋转任意角度,然后手轮选择主轴,主轴能使DBX2.1生效。主轴就会快速回转到之前的位置,特别的危险,请问这是什么原因?有好的解决办法吗?
我们公司一台3.5米立车,用的是西门子的802c的系统,其中面板上工作台的正点按钮v10000001.7,由于时间使用15年了,按的时候很费劲,操作工提议,把这个按钮改动到不用的点上去v10000002.5,更改完以后下载的时候报错,请问老师们是什么原因呢?,是地址不能更换吗?请老师们指教
应坛友要求,上传Toolbox DVD 828D V04_07_02_01;请及时下载!链接:https://pan.baidu.com/s/1x8MztGFtqL3R8jOw2MlHaw?pwd=bbk7提取码:bbk7
主轴电机是1ph8原来的编码器是海德汉ERN1387.035-2048它坏了,手里有个ERN1381.036-2048的备件,换上去后一转动就报警231129霍尔传感器C/D,A/B信号位置差分太大,请问是不是要修改一些参数才能互换,谢谢!
有一台802D的老设备需要联机修改PLC程序,下载了Progarming Tool 3.1软件,使用网线连接通讯时,选择TCPIP通讯,报错如图,请教大师是什么原因?
一台立车,802cbl的系统611u的驱动, 在手轮方式下,x100档,摇一格x轴走5丝,显示10丝,正常,但在z轴摇一格走5丝显示也是5丝,是那个参数不对吗
条件:828D系统,第三方主轴,外置编码器1VPP 正弦,编码器线数3136 一个零位点 增量的连接方式:编码器反馈到主轴驱动----主轴驱动处理了编码器信号(1VPP正弦进去 出来变成方波)---最后是SMC30现在的状况:他的主轴驱动器可以设置转换之后出来的编码器线数,可以设置编码器是1024 也可以设置输出线数是4096等等或者1234, 现在有些奇怪搞不懂, 当我把主轴驱动输出线数设置为3136的时候,828D这边可以找到原点(宝马标)但是不能飚高速,一般在50-70转的时候就会报警 232131 编码器增量 / 绝对偏移位置过大 低速转没问题。 当我把主轴驱动输出线数设置成为其他任意线数的时候, 828D这里找不到宝马标志,但可以飚高速。 我有点搞不明白这什么原因? 看过报警分析之后想着可能是 编码器信号到主轴驱动这里进行处理,之后在发给828,会不会是他这个单位时间内没有及时处理完信号发送出来导致的报警?还是说本身还有什么参数管教这些。 还有就是我设置成其他任意线数的时候找不到原点,但可以飚高速。是不是因为没有零点,所以他根本就不去计算当前位置和第一次零点的差距。 求师...
老师帮忙看一下,这台机床各轴编码器类型,前四轴是增量+光栅对吗,这种需不需要设置零点?谢谢
我们现在加工一款产品需要用到25把刀才能加工,这个828D系统厂家把T25写成T00了 这样这个T0无法设定刀具长度补偿了 按道理说 斗笠式刀库24容量 加上主轴刀具刚好25把刀厂里别的三菱机台就是T1-T25
840DSL系统本身带有精优曲面功能,这里简要介绍一下:采用精优曲面(Advanced Surface,以下简写为 AS),用于高速模具加工获得最佳的工件表面质 量。精优曲面是选项功能,订货号:6FC5800-0AS07-0YB0。用于精优曲面的 G 功能 ? COMPCAD ;压缩器功能 ? G645 ;连续路径 ? FIFOCTRL ;自动预处理存储控制 ? SOFT ;加速度平滑 ? FFWON ;前馈激活;动态 G 功能组 ? DYNNORM ;标准方式,使用参数索引 0 的数值 DYNPOS ;定位方式,使用参数索引 1 的数值 DYNROUGH ;粗加工,使用参数索引 2 的数值 DYNSEMIFIN ;半精加工,使用参数索引 3 的数值 ? DYNFINISH ;精加工,使用参数索引 4 的数值;使用动态 G 功能组,可选择以下参数不同的参数组(索引 0-4): MD 20443 $MC_LOOKAH_FFORM[0..4]MD 20600 $MC_MAX_PATH_JERK [0..4]MD 20602 $MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACCEL [0....
一台镗铣床,840d sl系统,有一个5开头的报警,记得哪位大侠发过文章,怎么找不到了!请教诸位大侠,5开头的报警触发的是哪一位?怎样算?
One系统,一根轴,两个直驱电机,一套光栅反馈,目前使用单轴功率模块,双电机并联使用。我的问题是这种情况能否使用一组龙门轴的方式控制,如果可以,一个反馈怎么配置给量个轴?使用龙门是否会比并联精度好?
请教个问题,西门子840d,我们做了一套控制系统,去控制机床进给的倍率,现在发现下来只能通过机床倍率旋钮刻度来调整,不能做到线性调整,比如机床面板100% 105%110%这些档位,我只能把对应档位写 进去,不能100101102这)样线性调整,各位有办法吗?
最近有些网友问关于西门子数控系统内存不足的报警问题,报警图片如下可以尝试以下方法清理日志文件路径定位:系统日志文件通常存储在 CF 卡的/card/user/logs目录下,可通过 AMM(Access MyMachine)或 WinSCP 工具访问17。操作步骤:以制造商权限登录(用户名:manufact,密码:SUNRISE)。进入系统诊断界面,选择 “Service displays”“Action log”,删除超过 30 天的日志文件15。如果是PCU的话,还可以定期执行F:\MMC2\proto.txt文件清理(需确认 840DSL 路径一致性)。2. 卸载归档文件存储路径:归档文件默认存于 CF 卡的/card/oem/sinumerik/data/archive目录16。操作建议:将超过 6 个月的备份归档文件(如NC PLC.arc)备份至 U 盘或网络存储。执行 “调试”“系统数据”“卸载存档”,释放 CF 卡空间。如果以上常规方式报警依旧,需要购买西门子的授权来扩展NC内存步骤如下二、参数与配置调整内存授权每份多少,是根据NCU的硬件类型相关的,购买NC内存授权后...
这是报警的内容和程序段
调试一台828D设备按下急停,松开后,按复位按键,急停无法复位,检查梯图,发现OFF1,0FF3,按下急停后无法复位,一直有输出,导致松开急停后,复位回路一直导通不了,如下:现场测试,急停按下后,网络7的DB9003.DBX0.4一直是处于跳变状态,导致后续的OFF1,OFF3无法复位,松开急停后,复位回路不能导通导致问题。从上面寻址定位:轴停止信号:DB3300.DBX4.3,一直在跳变,它是各轴停止信号DB390X.DBX1.4的总信号,测试各轴的停止信号如下:发现第6轴的停止信号跳变引起,问题定位后,检查对比第六轴的轴停止的相关参数,检查发现36060设定=0,改为=1后,DB390X.DBX1.4=1,测试急停动作正常。此参数的设定=0,停止后轴的实际转速和设定=0不断比较,无法置位DB390X.DBX4.3=1。
我们是做通用设备的,就是加工中心,龙门铣床等产品,随着通用行业越来越多机床厂家的介入,通用设备的竞争尤为激烈; 那是在09年,通用设备在如上的前提下,我们计划采用一种新的方案,就是有西门子802S数控系统配置开放的伺服电机实现工件的生产,毕竟我们是大用户,很多驱动电机品供应商牌蜂拥而至,我们选择条件很明确:1.品牌必须进口,2价格要有优势3.要能够适应模具的加工;因为客户百分之九十以上都是做模具的。大浪淘沙,最后选择了松下系列,事情进展的很快,设备很快进行了加工流程:首先是加工样件,如下图:因为尺寸在这之前通过镭射检测已经调试完毕!到这里遇到问题了,加工表面光洁度非常粗糙;于是,现场松下工程师杨工,通过PID优化,通过曲线分析,怎么调也不行,这时候杨工说,需要日方工程师出现场协助,那个时候是需要发邮件的,本身这个项目也是试用,就等呗!结果过了一周日方工程师小林带着翻译来现场了,在国有企业同国外工程师工作是司空见惯的。小林到了现场首先研究了加工工艺,然后进行重复杨工以前工作的一系列调整,杨工自诉说,优化方面比他做的要全面,接下来我这边就是配合呗!结果一工作起来就是俩个通宵,本身使用第三方...
系统840dsl驱动s120,无规律出现报警,231820 轴Y1 SERVO-3.3:5(5)组件DQI_14:编码器1 DRIVE_CLiQ:报文故障,组件号14,故障原因:5复位后恢复正常,已更换编码器电缆未解决问题,把有关的电缆插头拔插一遍好了一个多月,后来更换了电机编码器还是没解决,将Y轴驱动与V轴驱动互换故障消失,Y、V两轴均不报警,如此正常工作了一年半,现在又出现这种情况,在机床加工或停止时会无规律出现,有时一天会出现好几次,有时几天没有一次,请教各位这有可能是电磁干扰吗?如果在信号电缆上用铁氧体磁环会有用么?
应坛友要求,需要再次上传Toolbox DVD 828D V04_07_02_01文件,由于文件超过1G,不能微信传送,在这里希望有需要的朋友尽快下载。链接:https://pan.baidu.com/s/1zOX33RsCyY6H-9KwgEs6Tg?pwd=12dw提取码:12dw
一台立加828d的系统,斗笠式刀库,主轴上有刀号,每次输TxM6,z轴到换刀点主轴定向。这时候应该刀盘转到主轴上刀的刀位,但刀盘不转,停在那里。手动转刀盘正常。请各位老师帮忙分析下
大家帮忙看下,我这个到底要用哪个版本的toolbox,有没有下载地址 toolbox版本是4.8.7,安装时的基础程序块版本确是4.8.5
如题,各位老师,谁有1fk7系列的电机编码器与动力线的针脚与611u的驱动器针脚对应关系
一台数控铣802dsl,用s120系列的驱动器,床身没有接地有没有接零(三相四线制),在使能加上后,量床身与零线有20v左右交流电压。在行车吊零件接触时轻微打火。用万用表量各轴伺服电机对地绝缘良好。这种情况是驱动器漏电吗
如题,用市售的cf卡插到802dsl的卡槽里,有的情况hmi会死机,是卡的问题吗
$TC_DP6[ 1,1 ]=R1,我用时轮廓只1次,R变量没有运行前面有R=变量如斜面时用R2=0,R1=R2?TAN(1O),或者是圆角时,R2=0,R1=10-10乂C0S(R2),后果R2条件变化的指令
求助,执行例如D1刀补后,Z轴会自动往上提起刀补数值的高度,应该如何解决!
802DSL子程序手册,那位大神有给发下。有知道主程序各指令的给讲下呗
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